在DCS中编程是否还会导致HT电机跳闸? 在今天的案例研究中,我将介绍涉及滑环感应电动机中使用的GRR(电网转子电阻)的案例 。这种类型的问题在行业中很少见,因此想分享经验,这样我们所面临的问题将不会被其他人所面对或完全避免。
在水泥厂中,有一个额定功率为6.6 kV,750 RPM的HT电动机 ,用于操作风扇。由于PLC的某些故障而发生故障,该电动机计划进行修改。 但是在修改过程中,工程师们忽略了一种情况,这种情况起初看起来并不大,但后来却使整个工厂绊倒了。在深入探讨实际问题之前,让我们通过回答这些问题直接弄清几件事。
Q1: 什么是GRR?
GRR代表电网转子电阻,其中电动机的三相电阻会根据更改的电力接触器组合数量而变化。
Q2:为什么我们需要GRR?
GRR用于滑环感应电动机的速度控制 。通常用于需要控制电动机速度的地方(通常在风扇中,风扇速度取决于过程要求和系统中所需的空气流量)
Q3: 电源接触器C1至C6表示什么?
如前所述,通过更改从C1到C6的功率接触器的几种组合来控制电网转子电阻。在此,C1,C2,C3,C4 是主电源接触器,使用它们可以改变转子电阻。 C5 是星形接触器,C6是三角形接触器。如果 C5 为ON,则表示GRR为星型配置;如果 C6 为ON,则表示GRR为Delta配置。无论 C5 和 C6 将永远不会在同一时间开启。
在GRR中,有一个本地PLC,它控制GRR的步骤,该步骤根据电源接触器和辅助接触器的反馈进行工作。它还从DCS接收命令并增加或减小转子电阻,以控制风扇的速度。
团队意识到,这台风扇PLC造成了一些问题,因此无法提高或降低风扇速度。由于这个问题,工厂也两次跳闸。因此,团队决定删除PLC,并将所有的DI,DO和反馈返回给DCS,并像在DCS中制作PLC一样编写程序,以便删除本地PLC,从而减少故障和故障。
滑环感应电动机因过电流故障而跳闸
在关闭期间进行项目并完成,检查并配置了每个输入和输出。就像PLC一样,为DCS编写了一个程序,该程序删除了本地PLC。在绕过PLC的情况下,团队决定在停机期间试用风扇,以确保一切正常。
离线模式下进行了试用;GRR运行正常,并且每个步骤都正常。然后,我们决定进行在线试用,在此期间电机也成功启动。电流正常,一切看起来都很好。但是,当我们决定在一步之后突然使电动机达到全RPM时, 电动机因过电流而跳闸。
发生了什么?电机是否完全失效,或者仅仅是修改失败。团队正在互相看着对方。他们进行了一次Megger测试,检查了电动机的运行状况,然后重新开始。电机再次正常启动,但经过相同的步骤后,由于电流过大而再次跳闸。这次,他们至少了解到GRR的第8步后出现了问题,直到第8步,电动机运行正常,而GRR达到第9步,电动机就跳闸了。
现在开始调查。GRR每步和每相的电阻读数均通过微欧表获取。但是,每个步骤和每个阶段的阻力都是平衡的。GRR步骤如下。
使用延时作为解决当前问题的方法:
直到2天才解决此问题。两天的试验都进行了两次,并检查了完整的GRR和运动。直到GRR的第8步,一切都很好,一旦到达第9步,电动机就会跳闸。他们在其他工厂问,有人告诉他们“增加了换步之间的时间延迟”。
在第3天,GRR步长变化之间有延迟。令所有人惊讶的是,它奏效了。现在的问题是 ,延迟对GRR造成了什么影响?现在我们知道问题已经延迟了。我再次将其放在GRR的第8步和第9步中,然后意识到延时已完成。
延时如何解决过电流问题?
在第8步中,C1,C2,C3和C5接触器打开,即GRR处于星形配置。现在,当命令转到GRR进入第9步时,不是先掉下C3接触器,然后才放开C4接触器,而是先拿起C4接触器,然后放下C3接触器,由于所有电阻都短时短路GRR被旁路,导致定子电流增加,从而导致电机跳闸。
所以问题是在步进更改期间,接触器应该先放还是先取放?很好的学习,一个简单的PLC逻辑使我们的HT电机跳闸。
一定要与工厂中的同事,其他工厂的电气部门以及您的朋友分享这些信息,这可能会节省他们的发电机或电动机。